| 1、停车经过 9月8日8时30分,烯烃事业部46万吨/年乙烯装置化工三班接班,装置投油负荷180吨/小时,废碱处理单元停车水运,装置运行平稳。10时15分,根据乙烯装置调度会议安排,废碱单元组织开车,岗位操作人员董伦江接班长姬宏峰指令,将废碱单元流程由水运改为碱运,启动废碱储泵802J,开碱液阀。10时23分,脱氧槽中水的pH值由8.6突然增大到11.8。 12时25分, 2#裂解炉炉膛正压联锁停车(联锁值:12.25 Pa,工艺控制指标:-12~-25Pa)。接到裂解炉停车的通知后,装置长崔某、孙某及马某等4名技术员立即赶到控制室组织查找停车原因。在查找原因的过程中,12时30分,3#裂解炉因高压蒸汽出口温度高联锁停车(联锁值569℃,工艺控制指标515±5℃)。14时到14时38分,5#、4#、1#裂解炉超高压蒸汽管线相继发生泄漏先后停车。5台裂解炉的开裂泄漏位置分别是:1#裂解炉减温器后直管段焊缝位置环向断裂,2#裂解炉过热段一根翅片管断裂,3#裂解炉高温SHS过热段1根盘管裂,4#裂解炉减温器后弯头裂缝,5#裂解炉减温器本体变径部位裂纹。
2、停车影响及生产恢复 9月8日12时25分,乙烯装置裂解单元停车,其余生产单元退守运行。14时25分,汽油加氢装置停车待料; 同时,聚烯烃事业部高压聚乙烯等三套装置停车待料;17时35分,丁二烯装置停车待料;9月11日9时,MTBE装置停车待料。 事故发生后,兰州石化经对泄漏点补焊和部分管线更换后,在水压试验过程中,又发现22处泄漏点,共发现27处泄漏点。 经过检修处理,10月1日7时04分,乙烯装置陆续投裂解炉开车并已满负荷运行,下游全密度聚乙烯、高压聚乙烯、高密度聚乙烯、线性聚乙烯、聚丙烯、丙烯腈、丁二烯和汽油加氢等装置均已恢复正常生产。 |